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使用voc在線設備要了解(jiě)工藝和發展
2019-7-19

  使用voc在(zài)線(xiàn)設備的時候要了解工藝特性和未來的發展情況具體的(de)細節我們在這裏給大家詳細的介紹一下。

使用voc在線設備要了解工藝和發展

1.性 效率高
  為提高voc在線(xiàn)設備的淨化效率,RTO可通過(guò)兩種方法實現。一是延長voc在線設備的燃燒時間,但這樣會使熱效率降低。二(èr)是增加蓄熱室數(shù)量(liàng)。理論上蓄熱室數量越多,淨化效率越高。旋轉式RTO爐(lú)體均勻分為12個蓄熱室,根據功能(néng)分為5個(gè)放熱區、5個蓄熱區、1個死區(qū)和1個(gè)吹掃區。蓄熱室的數(shù)量遠高於兩床式和三(sān)床式,淨化效率提升(shēng)。
2.可靠性 運維成本低
  (1)氣體切換閥。氣體切換(huàn)閥是RTO的核心部(bù)件。兩床式、三床式RTO采用的切換閥為(wéi)提升閥,通過閥門的升降(jiàng)實現氣體流向的改變。兩床式(shì)RTO具有提升閥4個,單(dān)個閥門年(nián)抬升達35萬餘次;三床式RTO具有提升閥9個,單個閥門年抬(tái)升達52萬餘次(cì)。由於提升閥頻繁工作,極易造(zào)成(chéng)磨損而(ér)影(yǐng)響使用壽命,故障率較高。由於閥(fá)門損(sǔn)耗後將嚴重影響密封性,造成廢氣泄漏,因此,提升閥需(xū)要定(dìng)期進(jìn)行更換,其維護費用較高。而旋轉式RTO采用旋轉(zhuǎn)閥取代了提升閥,旋轉閥在驅動電機帶動下以1.5min/r的速度旋轉,運行平穩,不會產生衝擊,密封(fēng)麵經過研(yán)磨具(jù)有良(liáng)好的(de)氣(qì)密性。在采用的(de)密封材料情(qíng)況(kuàng)下(xià),旋轉(zhuǎn)閥具有使用壽命(mìng)長,故障(zhàng)率低,維護費用低的特點。
  (2)管道壓力(lì)波動。經檢測,旋轉式RTO管(guǎn)道壓力波動為(wéi)±25pa,比(bǐ)兩床式、三床式分別降低95%、90%。管(guǎn)道壓力波動能夠降低的主要(yào)原因為旋轉式RTO采用旋(xuán)轉閥取代了提升閥,氣流傳輸平穩,不會產生衝擊,也不會產生因閥門切換產生管道壓力波(bō)動,進而造成廢氣堵塞、倒灌(guàn)現象,有效了車間氣味。
3.達標性 超於行業機(jī)型的(de)排放標準(zhǔn)
  從二床式RTO的工作原理上看,當切換氣體(tǐ)流動方向時,切(qiē)換閥到燃燒室之間蓄熱區域的氣體空間(即死區(qū))存(cún)在(zài)未經氧化反應的原料廢氣,進出氣切換後,它(tā)也與淨化氣一同排出,所以兩床式(shì)RTO切換峰值淨化效率僅為80%左右。
  目前也有一些廠家為了解決二床式RTO切換峰(fēng)值排(pái)放嚴重超標又不願(yuàn)意增加成(chéng)本生產三床式RTO的問題,采用給(gěi)二床式RTO增加1個吹(chuī)掃(sǎo)儲(chǔ)氣罐,俗稱“二(èr)床半RTO”。這種RTO工作原理是:在蓄熱室氣流反向切換為出氣工況後(hòu),用5-10秒時間將蓄熱室殘存的廢氣抽到儲氣罐中,儲氣(qì)罐儲滿後,後續排氣再切換到煙筒(tǒng)排出,抽到儲氣罐的廢氣送(sòng)到(dào)進氣管道處(chù)理,儲氣罐清空,為(wéi)下一次(cì)儲(chǔ)氣做準備。這種結構的RTO由(yóu)於吹掃(sǎo)抽氣壓力低,儲氣量有限,不能夠徹底清理蓄熱室殘存廢(fèi)氣,因此切(qiē)換峰值淨化效率僅可以提高到90%左右。
  二床式RTO和(hé)“二(èr)床半RTO”是無法通過在線(xiàn)連續監測的考核的。
  從三床RTO的(de)工作原理上看,三床RTO增加了一個室(shì),三(sān)個室中的2個(gè)室工作,另外1個(gè)室進(jìn)行吹掃清理,解決了蓄熱區域的未經(jīng)氧化反應(yīng)的原料廢氣被帶出去的問題。但是廢氣入口閥和幹(gàn)淨氣(qì)體出口閥是同時啟動,在交替(tì)工作時間內有(yǒu)極短的廢氣進氣(qì)和出氣直接短路的過程,造成(chéng)少量廢氣與淨化氣一同排出,因此三床式RTO切換峰值淨化效率為95%。從總體上看,在要求不是(shì)很嚴格的情況下,三床式RTO是可以滿足現在(zài)高標準的環保處理(lǐ)要求的。
  旋(xuán)轉式RTO氣體是通過旋轉配氣(qì)閥平穩過(guò)渡切換(huàn)的,無廢氣進氣和出氣直接短路的現象(xiàng),淨化(huà)過程連續,沒有切換峰值問題,實現了穩定高標準達標。
  兩床式RTO切換峰值淨化效(xiào)率為80%,總(zǒng)淨化效率為95%;三床式RTO切換峰值淨化效率為95%,總淨化效率為99%;旋轉式RTO切換峰值淨化(huà)效率(lǜ)與總淨化效率完全相同為99.5%。
  在保證非甲烷總(zǒng)烴排放濃度低於50mg/m3條(tiáo)件下,兩床式、三床式(shì)和旋轉式RTO高處理廢氣濃度(dù)分(fèn)別為1g/m3、5g/m3和10g/m3。旋轉式RTO處理高處理廢氣濃度(dù)分別是兩(liǎng)床式、三床式RTO的10倍和2倍(bèi)。試驗證明:旋轉式RTO總淨化效率為99.5%,比兩床(chuáng)式、三床式分別提升4.7%、0.5%,且經多家環保檢測機構測評,排出(chū)物完全達標。
4.節能性 用熱量大的企(qǐ)業 3-4年收回投資成本
(1)熱效率
  RTO爐體的表麵熱(rè)量損失和餘熱(rè)回用能(néng)力是影響(xiǎng)其熱效率的兩個重要因素。經測試(shì),旋轉式(shì)RTO熱效率為97%,比兩床式、三(sān)床式(shì)分(fèn)別提高7個和2個百分點。
  在廢氣處理量(liàng)均(jun1)為30000Nm3/h風量規模情況下,兩床式(shì)、三床式和旋轉式RTO表麵積分別為95m2、145m2和86m2。旋(xuán)轉式RTO表麵積(jī)比兩床式、三床式分別降低9.5%和41%。這表明,旋轉式RTO有著更小的比表麵積,從爐體結構角度看熱量損失較小。
B.進出口溫差
  兩床式、三床式RTO一(yī)般情況下2-3分鍾進行一(yī)次“蓄熱-放熱(rè)”工況交(jiāo)換,每小時的平均“蓄熱-放熱”工(gōng)況(kuàng)交換頻率為20-30次,也就是每次蓄熱時間在120秒以上。旋轉式RTO一般情況下旋轉閥工作為1.5r/min,蓄熱室(shì)“蓄熱-放熱”工況交換頻率為每小時(shí)90次,也就是每次蓄熱時間為40秒左右。由於“蓄熱-放熱(rè)”工況交換頻率高,這(zhè)樣在相同的蓄熱室氣流長度情(qíng)況下,旋轉式RTO的熱量吸收更充分,放熱也更充分(fèn)。
  經(jīng)實際測試,兩床式、三(sān)床式和旋轉式RTO氣體進出口溫差(chà)分別為45℃、40℃和20℃。這表明,旋轉式RTO有著更強的餘熱利用能(néng)力,可(kě)以充分將廢氣燃燒餘熱儲存利用。
(2)吹掃風量
  兩床式RTO無吹掃功能。三床式RTO總的蓄熱磚填充量(liàng)為42m3,吹掃時對其(qí)中1/3蓄熱室進(jìn)行吹(chuī)掃,吹掃蓄熱磚體積為14m3。旋轉式RTO總的蓄熱磚填充量為15m3,吹掃時對其中1/12蓄熱室進行吹掃,吹掃蓄(xù)熱磚體積為0.8m3。單位時間內三床式和(hé)旋轉(zhuǎn)式RTO吹掃風量分別為(wéi)5000Nm3/h和3000Nm3/h。吹掃風通常取自煙筒前的排氣,溫度一般小於(yú)60℃,且幾乎沒有voc在線設備可燃成分,因此,吹掃風量越大越消耗能源。
(3)開機升溫(wēn)時間
  二床式RTO總的蓄熱磚填充量為28m3,三(sān)床式RTO總的蓄熱磚填充量為(wéi)42m3,旋轉式(shì)RTO總的蓄熱磚填充量為15m3。在冷爐(lú)啟動工況下,兩床式、三床(chuáng)式和旋轉式RTO開機升溫時間分別為2h、3h和1.5h。旋轉式RTO開機升溫時間分別是兩床式、三床式的3/4和1/2,節約了啟爐過程中燃料的消耗(hào)。
  此外,針對業主單位作業(yè)不連(lián)續造成廢棄間斷的情(qíng)況,可以(yǐ)采用悶(mèn)爐保溫(wēn)技術。在設備(bèi)關機後,關閉所有閥門,12小時後爐內溫度仍可維(wéi)持(chí)在400℃以上,再次(cì)點火開機,30-60min即可使爐內溫度達到800℃,節約啟爐能耗(hào)。
(4)自(zì)運行濃度
  自運行濃度是(shì)指,當voc在線設備濃度達到某一下限時(同時低於爆炸下限),其燃燒熱量可(kě)平衡爐(lú)體熱輻射損失和廢氣溫度(dù)升高所需要的。此時,RTO即可維持自(zì)運行狀態,不再需要額外消(xiāo)耗(hào)其他燃料。由於散熱麵積不同、“蓄熱-放熱”工況交換頻率不同(tóng)、吹掃能耗(hào)不同、排氣溫度不(bú)同、蓄熱磚填充量不同等,終運行測試平均結果(guǒ),兩床式、三床式和旋轉式RTO平均自運行(háng)濃度分(fèn)別為2.3g/m3、2.5g/m3和1.8g/m3。
5.經濟性
  從設備(bèi)製造的經(jīng)濟性能來看,兩床式、三床式和旋轉式RTO的保溫麵積分別為19m3、29m3和14m3,相對應的蓄熱陶瓷填充量分別為28m3、42m3和15m3。旋轉式RTO的蓄熱陶(táo)瓷填充量(liàng)比(bǐ)兩床式(shì)、三床式分別減少46%和64%。大量節省了蓄熱陶瓷的使用量,降低了製造成本。此外,製造原(yuán)材料(liào)的減少,也使旋轉式RTO重量降低57t。該重量(liàng)分(fèn)別是兩床(chuáng)式、三床式的84%和56%。但是由於旋轉RTO是圓形(xíng)整體(tǐ)製造(zào)的,相對於兩床式、三床式(shì)RTO運輸成本高是其大的弱點。
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