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煙氣在線(xiàn)檢測(cè)怎麽進行脫(tuō)硫和脫硝的問題
2019-10-22

  煙氣在線檢測是要怎麽進行脫硫和脫硝的問題,具體的原因(yīn)和(hé)解決方法是什麽呢?下麵給大家詳細的介紹一下。

煙氣(qì)在(zài)線檢(jiǎn)測怎麽進行脫硫和脫硝的(de)問題

1硫(liú)酸(suān)銨(ǎn)結晶顆粒小及處理(lǐ)
1.1主要原因
  主要原因是因為進入脫硫塔煙道處防腐(fǔ)層脫落到濃縮段(duàn),堵塞二級循環泵噴頭,使得脫硫(liú)塔濃縮段溫度太高。其次可能是液氨投入量太大,脫硫塔pH值太高,影響硫酸銨的結晶效果。也可能是由於鍋爐布袋除塵器泄露,導致煙氣中粉塵進入脫硫裝置,這時二級循環泵噴頭(tóu)流通不(bú)順暢,由於堵塞造成濃縮段封閉,同時溫度升(shēng)高,硫酸銨結晶(jīng)顆粒太小,分離效果差。
1.2解決措施
  一般脫硫係統在(zài)開車前,首先要進行試車實驗(yàn)。脫硫係(xì)統檢修後,少進行兩天水聯動(dòng)試車,並對(duì)脫硫塔、循環(huán)槽進行清理(lǐ)。水聯動試車結束後,觀察噴頭及泵(bèng)體運行情況,保證不(bú)堵(dǔ)塞噴頭防止堵塞。
  降低對液氨的投入量,對脫硫塔進(jìn)行整體的調整(zhěng)控製(zhì),確保(bǎo)脫(tuō)硫塔出口煙氣(qì)穩定。同時控製脫硫(liú)塔(tǎ)pH值。將一、二級循環泵的入口(kǒu)過濾器換成管道過(guò)濾器,籃式過濾器密閉性差,雜質顆粒會堵(dǔ)塞噴頭,影響出料效果。
  還可以(yǐ)改進鍋(guō)爐除塵係統,一般使用(yòng)較為廣泛的是布袋除塵器,可以用電袋複合式除塵來進行替換,確(què)保煙氣(qì)之後(hòu)的排放達到國家規範水平和環保要求,從而大大降低煙塵對係統產生的不利影響。
2硫酸銨管線斷裂
2.1主要原因
  脫硫塔到(dào)硫酸銨廠房(fáng)的(de)脫硫管線經常破裂,並且時間長,導致不能正常出料,破壞原來的結晶顆粒。一般在運行過程中硫(liú)酸銨管線(xiàn)的(de)蒸汽(qì)伴(bàn)熱經常存(cún)在不合適形式,常解決的辦(bàn)法就是出料後及時用水衝洗(xǐ),避免(miǎn)對管線的封堵。但(dàn)是又出現一個問題,由(yóu)於存在熱脹冷縮的特性,特(tè)別容易出現(xiàn)管線彎頭、膨脹(zhàng)節、法蘭處極易拉裂等問題。
2.2解決措施(shī)
  及時聯係搶修單(dān)位對管線進行連接,避免管線泄露導致出料受限。改造原有的硫銨(ǎn)管線伴熱方式,采用電伴熱方(fāng)式(shì)來代替(tì)蒸汽伴熱,除此之外也可以在管線上另外增加(jiā)膨脹節的個數。
3液氨壓力不(bú)穩定
3.1主要原因
  對於液氨的(de)供應而言,一般情況下由於管線距離長,使得液氨壓力不穩定,結(jié)果就是控製二氧化硫比較(jiào)困難,這樣(yàng)對硫(liú)銨的氧化效果同樣大(dà)打折扣。常用的方法是用針型閥門調節(jiē)係統液氨含量,但是當閥(fá)門在開(kāi)度(dù)過小,整個操作過(guò)程比較困難。
3.2解決措施
  把氨變成液氨泵,強化(huà)液氨泵的管(guǎn)理工作。另一種措(cuò)施是(shì)在循環槽或者循環槽頂部處安裝(zhuāng)壓力表,這樣(yàng)可以隨時了解(jiě)管線壓力的變(biàn)化情況,方便工藝操作和調整。
4過濾器堵塞頻繁
4.1主要原因
  鍋爐廠脫硫係統中循環泵的(de)入口大多都采用籃式過濾器,工作一段時間後係統中的一級循(xún)環泵電流就會降低,拆開檢修後發現過濾器內存在例如樹脂等膠體雜質(zhì)。籃式過濾器本身(shēn)存在一個缺點,由於底部有間隙導致密封性差(chà)。對其進行檢修時發現一些過濾器中的雜質顆粒已經把噴(pēn)頭(tóu)堵塞(sāi)。為了防止堵塞噴頭造(zào)成的影響,脫硫塔超(chāo)溫,結果影響(xiǎng)結晶出料(liào)。
4.2解決措施
  首先可以更換過濾器,使用密封效果好的管道過濾器。其次分析得知過濾(lǜ)器入口中堵塞物主要是(shì)硫酸銨,經研究後發現一開始使用12mm孔徑的過濾器,經過一段時間運行後換成(chéng)14mm孔徑的管道過濾。
5脫(tuō)硫塔pH值過高
5.1主要(yào)原因
  電廠為了保證脫硫效率,增加液氨的使用量,導致的結果是(shì)一級循環中的酸堿值變大,這時循環(huán)槽下層漿液和脫硫塔中(zhōng)濃縮段的酸堿值都升高。結果就是脫硫(liú)塔中顆粒結晶變小,密度增(zēng)加,硫酸銨出料量降低。
5.2解決措施
  可以將一級循環泵過(guò)濾器變成管道過濾器(qì),同時減少液氨的投入量,對脫硫塔進行整體調整控(kòng)製(zhì),確保(bǎo)煙(yān)氣出口(kǒu)穩定,嚴格控製pH值。一級循環A泵酸堿值控製在5~8,C泵控製在4~6,二氧化硫值控(kòng)製在20~100mg/m3。對於針型(xíng)閥門脫硫係統液氨調節,閥門開度(dù)太小時調整比較困難,即使是微調液氨的流(liú)量波動性也特別大。為了保證二(èr)氧化(huà)硫出口(kǒu)合格,對於(yú)同樣的液氨量,加閥後閥位為40%~50%來確保其合格,並且較為穩定。
6脫硫塔pH值過高
6.1主要原因
  目前(qián)硫酸銨存在大量不達標,含氮量低,質量差,並且市麵上硫酸(suān)銨質(zhì)量參差不齊,所以許多硫酸銨產品銷售不佳。
6.2解決措施(shī)
  據了解含氮量大部分不合格原因是由於(yú)鍋爐除塵(chén)效果差,其中脫硫係統含塵量(liàng)高(gāo),所以含氮量低,硫酸銨呈灰色(sè)。應該對鍋爐除塵裝置進行改(gǎi)造,換成電(diàn)袋複合除塵設備。
7氨逃逸及氣溶膠
7.1主要原因
  氨逃逸產生的原因,主要是由於氨(ān)法脫硫過程中(zhōng)氨水作為吸收劑,但是氨(ān)水在常溫下存(cún)在揮發性,並且受溫(wēn)度及(jí)密閉性的影響。長時間放置濃氨水,會損失大量。揮發後的氨水不僅會降(jiàng)低脫硫效率,對空氣還會造成汙染。所以從環保和脫硫兩個方麵而言減(jiǎn)少氨(ān)水的揮發性具有重要作用。
  對於氣溶膠而言,脫硫過程中氨水一般被二氧化硫吸收,但是氨(ān)水的揮發(fā)性會和未被吸收的二氧化硫反應生成亞硫酸銨,在此過程中有大量水蒸氣,導致小液滴逐漸形成大液滴(dī),即“氣(qì)溶膠”,結果就是尾(wěi)氣排放(fàng)中(zhōng)含有亞硫酸銨,排到大氣中分解造成空氣的二次汙染。
7.2解決措施
  在氨法脫硫係統中放置氨逃逸(yì)監測表,這樣可以對氨逃逸量進行及時的監(jiān)測。有助於減少液氨的(de)投入量,減小氨的損耗,並且觀察煙氣的排放情況。或者在脫硫塔上安裝(zhuāng)一層噴水裝置,用來解決按逃逸的問題。
  擁有一支長期從事在線氣體(tǐ)分析儀器、過程分析預處理裝置研究開發具有豐富(fù)經驗、有理(lǐ)想、有技術的(de)隊伍。尤其是在過(guò)程分析儀器在高溫、高粉塵、高濕度、高腐蝕等惡(è)劣工況條件下的取樣預處理方麵的關鍵技術,研發的煙氣在(zài)線監測(cè)係統、voc在線監測係統(tǒng)、氨逃逸(yì)廣(guǎng)泛(fàn)應用在水泥、冶金、鍋爐煙氣、脫硝、脫硫、製藥、化工、環保、石化、煤氣等行業,並取得了良好的使用效(xiào)果,得到了客戶的一致好評。
  以上就是(shì)關於煙氣在線設(shè)備處理脫硫和脫硝(xiāo)的問(wèn)題,請大家注意。
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